為豫光品牌而戰(zhàn)
2019年06月24日 9:17 10953次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 鉛鋅資訊 作者: 李大千
河南豫光金鉛股份有限公司精煉廠享有“亞洲最大的電解鉛生產(chǎn)基地”稱號,終端產(chǎn)品是豫光牌電解鉛。對產(chǎn)品質量精益求精,既是維護客戶的利益,也是提高“豫光”品牌效益的有力保證。
有一天,精煉廠廠長王光忠在成品三車間巡檢過程中,注意到行車工在吊鉛錠時,下一層的電鉛因為黏連,也被吊起來了。雖然只是一件小事,他卻陷入深思:如果,在吊鉛過程中,黏連的電鉛掉下去了,就很容易造成人員受傷;更何況,電鉛黏連會影響電鉛外觀質量。
為了豫光品牌,此事刻不容緩,一場專題會議就此召開。
會上,王光忠詢問出現(xiàn)電鉛黏連現(xiàn)象的原因,工藝員解釋道:“電鉛熔化溫度達到430攝氏度,鉛液進入鉛模成型,到脫模時,降溫速度慢,再加上脫模后成垛過程中電鉛的相互撞擊,而鉛的硬度低,就難免會出現(xiàn)電鉛黏連的現(xiàn)象。”分析出原因后,大家積極發(fā)言,建言獻策,尋找對應的解決方案。
針對鉛模中電鉛降溫慢,備選方案包括增加風扇降溫,或增設冷凝水淋水降溫;針對電鉛成垛過程中撞擊嚴重,備選方案包括在承錠板上焊接拱形滑道,或焊接滾珠滑道,減少電鉛接觸面。有了方案,接下來則是進行合理的分工合作,廠領導負責組織協(xié)調,生產(chǎn)科負責與機修工現(xiàn)場溝通,筆者負責現(xiàn)場的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及日后編寫QC報告。
試驗在成品三車間展開——首先在成品機組模具上固定2個風扇進行降溫處理,通過使用測溫儀發(fā)現(xiàn),此時的電鉛僅僅降溫7攝氏度,效果較差。于是,進行冷凝水淋水試驗,將帶孔的不銹鋼管、軟管與水管連接,通過調節(jié)水閥控制水量,試驗發(fā)現(xiàn),當閥門處于3/4處時,既可以降溫30攝氏度,又可以使電鉛在脫模時水分蒸發(fā)完畢,效果較好,避免冷凝水滴落在機組下方,也節(jié)約水資源。另一方面,在承錠板上對2種滑道分別進行試驗,通過計算電鉛黏連率,發(fā)現(xiàn)使用滾珠滑道的效果更好。改造定型后,通過連續(xù)幾天的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),99%電鉛黏連問題已被解決。
這是生產(chǎn)過程中一個關乎產(chǎn)品質量的細節(jié)問題,豫光人從不會選擇懈怠、忽略,而是共同努力、解決問題。在今后的工作中,豫光人將堅持發(fā)揚“為豫光品牌而戰(zhàn)”的精神,從細節(jié)入手,強化品牌建設。
責任編輯:付宇
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