金冠銅業(yè)分公司一QC成果獲安徽省優(yōu)秀成果一等獎
2016年07月28日 10:38 5034次瀏覽 來源: 銅陵有色報 分類: 銅資訊
歷經一年半的反復調查和試驗,今年初,金冠銅業(yè)分公司電解車間成功的將凈液工序中鉛板的損壞率由之前的5.89%降低至2.73%,不僅創(chuàng)造了每月20.29萬元的直接經濟效益,還提高了槽時利用率,降低了員工勞動強度。日前,該項QC成果《降低鉛板損壞率》在安徽省QC成果發(fā)布會上榮獲一等獎。
2014年10月份以來,該公司電解車間凈液工序鉛板的平均損壞率為5.89%,損壞率較高,從“降本增效”出發(fā),該公司電解車間組織生產操作人員和技術員,聯合質檢部門開展了以降低鉛板損壞率為主題的QC小組活動。
小組成員集思廣益,在做了詳細地分析和調查后,采用樹狀圖法對造成鉛板損壞高的問題進行原因分析,經過對找出的9個末端因素進型一一確認,最終小組確定:電積液液位過高、電積槽流量偏大。針對這一問題,小組經過制定方案并討論,將二次電積溢流擋板進行改造,改造后通過調整溢流擋板的高度,成功實現了使得液位與鉛板上沿高度達到工藝要求。
該公司的電積槽流量自試生以來就一直存在問題,無法精確控制。通過不斷地進行試驗摸索,調整循環(huán)泵的電流,并實時檢測和記錄電積槽單槽流量,最終找出了循環(huán)泵電流大小和電積槽流量兩者之間的邏輯關系。面對上槽的殘極彎曲數量多這一問題,小組成員組織凈液系統(tǒng)員工學習殘極挑選標準,杜絕因不合格的殘極在電積槽生產,同時要求殘極上槽前必須進行復檢,并詳細進行記錄,參照殘極標準,進行精確測量。最后對挑選出的彎曲殘極,立即進行現場修整,修整完成后,再次檢測,符合標準后才可上槽。在采取措施連續(xù)實施3個月后,該公司的電解車間凈液工序中的鉛板損壞率成功降低到2.73%。
2015年年初,該公司共注冊QC小組29個,注冊課題29個。該公司堅持月月有檢查,階段有總結,將各QC小組活動開展的情況,掛網通報,確保QC小組活動有條不紊開展。今年,該公司共收集QC論文19篇,較去年增加了三篇。選出6篇參加了集團公司QC成果發(fā)布,其中《降低濃密池底流渣漿濃度》獲得有色金屬行業(yè)協(xié)會優(yōu)秀QC小組稱號,《提高電積銅合格率》獲安徽省冶金協(xié)會現場發(fā)布特等獎。電解車間《提高真空蒸發(fā)器處理量》在2015年度集團公司召開的QC成果發(fā)布會上獲二等獎。
責任編輯:付宇
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