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濕法冶煉“拓荒?!?/h4>

——記江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司鋅冶煉分廠廠長張恩明二、三事

2015年09月15日 9:21 7245次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊   作者:

3 張恩明(右二)與員工討論生產(chǎn)工藝問題。_副本

張恩明(右二)與員工討論生產(chǎn)工藝問題。


  鉛鋅聯(lián)合冶煉工藝為江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司國內(nèi)首家運用,可借鑒的經(jīng)驗幾乎是一片空白。在新工藝從未涉足、新設備首次應用、新員工缺乏經(jīng)驗的情況下,有一個“75后”走馬上任,當起鋅冶煉項目經(jīng)理、鋅冶煉分廠廠長,帶著一群“新兵”攻堅克難、穩(wěn)中求進,硬是把這不可能完成的任務扛了下來!
  他叫張恩明,一位江銅濕法冶煉的“拓荒牛”。
  “早六點”
  鋅冶煉分廠的員工都知道,張恩明有一個外號叫“早六點”,緣自他每天早早上班,六點以前先會到廠里轉(zhuǎn)一圈,然后再去辦公室,六年如一日。
  因為沒有鋅冶煉經(jīng)驗,生產(chǎn)流程諸多細節(jié)沒有在設計、施工階段得到完善,加上水霧化生產(chǎn)鋅粉、10萬噸/年一條熔鑄線等首次應用到鋅冶煉系統(tǒng),使得試生產(chǎn)期間,幾乎是流程運轉(zhuǎn)到哪里,哪里就有問題。“不在現(xiàn)場,就在去現(xiàn)場的路上。”這是張恩明工作狀態(tài)的真實寫照。幾乎每天,只要沒有會議,他就像釘子一樣“釘”在生產(chǎn)現(xiàn)場。無數(shù)個不眠之夜,數(shù)不清的技術交流,每一道工序、每一個系統(tǒng)的打通都凝聚著他和團隊的心血和汗水。
  為了沸騰焙燒系統(tǒng)的暢通,他帶領團隊先后進行了沸騰爐風箱、給料系統(tǒng)配料倉、24#皮帶、沸騰爐冷埋管、正壓輸送系統(tǒng)等一系列改造;為了浸出凈化系統(tǒng)的暢通,他帶領團隊先后解決了密封回轉(zhuǎn)下料器容易卡死、浸出1#槽多次壓槽、濃密機底流泵出口管經(jīng)常堵塞等諸多難題。水霧化法生產(chǎn)鋅粉是移植水霧化法生產(chǎn)銅粉的技術,首次應用到鋅冶煉上,由于設計的電熱溜管不能正常工作,他和團隊動手改為溜槽;10萬噸/年一條熔鑄線是國內(nèi)產(chǎn)家首次設計和應用,出現(xiàn)的感應體漏鋅、電爐結冷鋅、鑄錠線冷卻能力不夠、石墨舀勺易斷裂和舀鋅液不均勻等問題,他和團隊群策群力一一攻克。
  通過不懈努力,鋅冶煉沸騰焙燒爐2011年12月26日投料,浸出凈化2012年1月29日投料,鋅電積2012年3月10日電解槽送電生產(chǎn),3月下旬熔鑄產(chǎn)出合格鋅錠,僅用4個月時間實現(xiàn)了鋅冶煉流程的貫通。
  降“虎”記
  2013年隨著國內(nèi)礦的大量采購,鉛冶煉系統(tǒng)煙化爐生產(chǎn)負荷逐步加大,鋅冶煉陸續(xù)暴露出了一系列問題:原料含鈷高,析出鋅“燒板”嚴重,導致鋅電積頻繁降低負荷;次氧化鋅產(chǎn)出量增大,帶入鋅系統(tǒng)的氟、氯量呈數(shù)倍增長并不斷累計上升,造成電積析出鋅難以剝離。一時間,焙燒、浸出、過濾、凈化、鋅粉、電積幾個工序之間相互制約,瓶頸凸顯。
  “在鋅冶煉分廠,數(shù)不清的不是管道和閥門,而是專題會、攻關會。”面對一只只“攔路虎”,張恩明帶領團隊克服難以想象的重重困難,依靠科技進步向“高氟”等世界性難題挑戰(zhàn):通過摸索沸騰爐生產(chǎn)過程中不同入爐物料下的工藝風量控制、爐底壓控制、各種中間物料均勻處理等各種運行控制參數(shù),使沸騰爐爐況得到穩(wěn)定控制;通過實驗對比硫酸鋁、活性氧化鋁、稀土除氟劑、粉煤乃至鋼渣的除氟效果,最終采用酸浸礦漿直接噴淋沉鐵除氟的綜合除氟模式;通過調(diào)整鎘回收工序一次置換、二次置換工藝操作,鎘直收率和壓團成功率明顯上升,鎘團產(chǎn)量穩(wěn)定增加;通過調(diào)整凈化三段濾液pH值,解決了凈化冷卻塔及管道的結晶問題,實現(xiàn)冷卻塔免清理;通過實施鎘回收β-萘酚除鈷工藝,杜絕危險固廢鎳鈷渣的產(chǎn)生,大大緩解了鎘回收的環(huán)保壓力……
  經(jīng)過一系列技術攻關,2014年鋅冶煉分廠不僅全部消化了煙化爐生產(chǎn)的氧化鋅,而且消耗了庫存氧化鋅3000噸,并使系統(tǒng)含氟由80mg/L下降到40mg/L,鋅系統(tǒng)直收率達到84%;有效解決了鋅粉漿化用液問題,鋅粉單耗從110Kg/T鋅下降到65Kg/T鋅;實現(xiàn)了一次置換直接壓團,鎘直收率穩(wěn)定上升到83%;沸騰爐從2014年8月份起全部使用國內(nèi)鋅精礦組織生產(chǎn),作業(yè)率逐步提高。浸出、凈化、熔鑄工序產(chǎn)量達到設計能力,其他大部分鋅冶煉指標、原輔材料消耗已處于國內(nèi)領先水平。
  兩個“兒子”
  張恩明常說自己有兩個“兒子”,但同事們都知道,兩個“兒子”卻關愛有別。一邊是不到10歲的孩子,一邊是出生不久的“嬰兒”——鋅冶煉分廠,都需要付出關愛,但自鋅冶煉分廠開工建設到系統(tǒng)點火試生產(chǎn),張恩明跟孩子一直是聚少離多,把全部心血傾注在了分廠上。
  江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司處于長江岸邊,安全環(huán)保是公司生產(chǎn)經(jīng)營的頭等大事。為實現(xiàn)鋅濕法系統(tǒng)廢水零排放,張恩明親自掛帥,全力推動現(xiàn)場管理標準化創(chuàng)建工作。他參與制定了鋅冶煉分廠現(xiàn)場管理標準化建設一系列規(guī)章制度,對照驗收標準倒排時間、安排進度;他主持一系列作業(yè)標準的梳理和規(guī)范,加大檢查和考核力度,確保執(zhí)行到位;他堅持行政與黨群合二為一,通過《強化現(xiàn)場標準化管理》支部特色活動、團支部青安崗活動和班組全員創(chuàng)星活動的開展,讓分廠全體員工由“要我創(chuàng)建”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;我要創(chuàng)建”。功夫不負有心人,2014年12月鋅冶煉分廠以高分順利通過了集團公司現(xiàn)場管理標準化驗收。
  在張恩明和他的團隊共同努力下,2015年6月鋅冶煉系統(tǒng)實現(xiàn)達產(chǎn)目標。但張恩明沒有滿足,現(xiàn)在的他思考最多的是如何進一步提高鉛錠合格率、如何進一步降低鋅電積直流電耗、如何實現(xiàn)鋅冶煉分廠長周期穩(wěn)定生產(chǎn)……

責任編輯:付宇

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